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突发特讯!中国航天通告全球:载人登月新进展!长十与梦舟飞船首飞,不止是喜讯更是技术突破,引发热议关注

2026-01-01

2月11日中午12时36分,位于海南文昌航天发射场以南约40公里的预定落区,一个银灰色的返回舱在三具主伞牵引下平稳触地,舱体完整,遥测信号持续稳定。几乎同一时刻,回收直升机机组报告:“返回舱姿态正常,舱门未见异常变形,信标信号清晰。”这标志着我国首次全系统、全流程、全工况上升段最大动压逃逸飞行试验取得成功。整个过程历时约182秒,从点火升空到返回舱着陆,全程自主响应、精准执行,没有人工干预。

这次试验的核心对象,并非人们通常关注的“飞得多高、推得多猛”,而是火箭在飞行最脆弱时刻能否把航天员“拽回来”。最大动压区,也就是火箭穿越大气层时气动载荷最剧烈的那一段,出现在海拔约10.8至11.3千米之间。此时飞行速度已突破1.2马赫,箭体表面气流紊乱,激波与边界层相互干扰,结构振动加剧,哪怕舵面出现毫秒级响应延迟,都可能引发姿态失稳。过去几十年里,包括美国“阿波罗”计划和苏联“联盟”系列在内的多次载人任务,都在这一区域设置过逃逸窗口——不是因为这里最容易出问题,而是因为这里一旦出问题,留给反应的时间最短、容错余地最小。

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试验前一周,技术团队在文昌总装测试厂房内完成了最后一次船箭联合检查。梦舟飞船整流罩内,三套独立供能的逃逸发动机已完成冷态联试;长征十号火箭一级尾段上方,逃逸塔与飞船对接环的12个分离螺栓全部更换为高精度钛合金件;地面测控系统接入了7个新建边缘站,覆盖从起飞后35秒到逃逸结束的全部关键弧段。所有参数不是“合格”,而是“冗余达标”——比如逃逸指令响应时间设计值为80毫秒,实测平均值压到了53毫秒;返回舱再入大气层时的过载峰值理论值为12.4G,实际记录为11.7G,波动范围控制在0.3G以内。

试验当日,气象条件几近苛刻:近地面风速4.2米/秒,10千米高度层横向风切变小于1.1米/秒²,能见度25公里。上午10点07分,长十火箭从101工位点火。升空后28秒,程序转弯启动;第49秒,箭体跨过音障,遥测数据显示整流罩外表面温度开始异常爬升;第66秒整,箭上自主判据触发逃逸指令——此时火箭高度11.02千米,速度1326米/秒,动压值达42.7千帕,正处理论峰值区间。0.05秒后,逃逸塔发动机点火,4.2吨推力瞬间将梦舟飞船向上拉起,与正在加速的火箭本体分离。紧接着,飞船姿态控制系统在0.8秒内完成三轴调姿,确保防热大底朝向再入方向;12秒后,飞船与逃逸塔分离,返回舱与轨道舱按预定序列解锁;第153秒,降落伞系统按程序逐级开伞,引导舱体以5.1米/秒的垂直速度接地。

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参与此次试验的工程师中,有连续驻扎发射场297天的气动组负责人李伟,他带着三台激光测振仪全程跟踪箭体表面微变形;也有年仅28岁的遥测软件调试员林婷,她编写的“逃逸逻辑双校验模块”在这次任务中首次启用,能在主链路中断后的400毫秒内自动切换至备份通道。试验前夜,他们曾反复核对过117项边界条件——从海南岛春季湿度对火工品起爆可靠性的影响,到返回舱着陆点附近红树林滩涂对冲击缓冲性能的潜在干扰,甚至包括回收直升机在低空悬停时,涡流对降落伞张开角度的细微扰动。

研制长十火箭与梦舟飞船的初衷,并非为了刷新运载纪录或展示技术肌肉。现实很具体:神舟飞船最大上行能力约8吨,天舟货运船满载不过13.5吨,而载人登月任务需要将总重超27吨的梦舟飞船与月面着陆器组合体送入地月转移轨道,途中还需预留足够推进剂用于中途修正、环月制动与月面下降。旧有构型无法满足,必须另起炉灶。2017年立项时,方案论证会上曾列出23项关键技术瓶颈,其中7项被列为“一票否决”类风险,包括YF-100K发动机的深度节流稳定性、梦舟飞船自逃逸系统的多模态耦合控制、船箭同步回收时着陆冲击能量的分布式吸收等。此后六年,北京云岗、上海闵行、西安航天基地三地试验线累计开展地面点火试验168次,其中仅YF-100K的高空模拟试车就做了47轮,最长单次持续工作时间达482秒。

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梦舟飞船的“自逃逸”设计,意味着它不再依赖外部逃逸塔提供初始拉力,而是由自身安装的固体发动机直接完成脱离动作。这种布局让飞船在飞行中重心更稳,整流罩可以更轻薄,同时为后续月面起飞预留了结构接口。但代价是控制系统必须在箭体剧烈晃动、传感器信号剧烈抖动的条件下,0.3秒内完成姿态解算与推力矢量分配。试验中记录下的真实数据是:从逃逸指令发出到第一台发动机点火,全系统响应时间为0.28秒;从点火到飞船实现稳定俯仰角控制,耗时1.42秒——比设计指标快了0.36秒。

长十火箭的一级箭体使用了新型铝锂合金贮箱,比传统铝合金减重12%,但焊接工艺难度陡增。在天津大火箭基地的洁净车间里,焊接机器人完成每一米焊缝需经历3次红外预热、7轮脉冲电流调节与11次焊后超声检测。为验证材料在低温推进剂长期浸泡下的性能,工程团队曾将一段3米长的贮箱模拟件泡在零下253摄氏度的液氢中连续72天,再进行1500次压力循环试验,最终确定焊缝疲劳寿命不低于3万次。

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试验结束后第三天,回收团队在返回舱内部发现了两处微小痕迹:一处是舱壁隔热层内侧的轻微擦痕,来自逃逸分离时轨道舱支撑杆的瞬时回弹;另一处是舷窗边缘一道0.1毫米宽的应力纹,经分析源于再入时气动热与结构冷缩的微小相位差。这些细节没有出现在捷报通稿里,却出现在当晚技术归零会议的第一张PPT上——它们将作为下一阶段热控设计与结构刚度匹配的优化输入,写进长达103页的《逃逸飞行试验技术总结报告》附录。


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